液壓滑臺的維修——技術改造
滑臺是組合機床及其自動線的主要動力部件,滑臺的精度、結構剛性和技術性能對組合機床及其自動線的工作能力、完成的工作內容、所能達到的加工精度及其生產率等技術經濟指標都有決定性的影響。液壓滑臺是用來完成進給運動的動力部件,可根據被加工零件的工藝要求,在其上安裝動力箱(需配多軸箱)、各種切削頭,并與支撐部件相配套,組成不同形式的組合機床,用于完成鉆孔、擴孔、鉸孔、鏜孔、锪孔、刮端面、倒角、車端面、銑削及攻螺紋等工序。在滑臺上安裝檢測裝置,以便完成自動檢測工序的進給動作。
對氣缸體曲軸孔止推面臥式精鏜組合機床的HY32B型液壓滑臺進行技術改造,裝備電液伺服控制系統(tǒng)。
(1)液壓滑臺的組成及工作原理
液壓滑臺由滑臺、滑座和液壓缸三部分組成。液壓缸固定在滑座上,活塞桿則固定在滑臺下面。當壓力油進入液壓缸時,便可實現滑臺沿滑座導軌移動。
液壓滑臺實現2次進給工作循環(huán)的液壓系統(tǒng),如圖J所示,完成的工作循環(huán)為如下幾個過程:滑臺快進一一次工進一二次工進一停留、快退。
在圖J所示動力滑臺液壓系統(tǒng)中采用限壓式變量葉片泵和2個調速閥組成的進油路容積節(jié)流調速回路,并在回油路上設置了背壓閥,使滑臺得到較穩(wěn)定
的低速運動,同時也改善了滑臺的運動平穩(wěn)性。快進與工進的換接采用行程閥和液控順序閥,速度換接較平穩(wěn)。在工進結束時,采用死擋鐵控制工作臺停留位置。
(2)加工精度對液壓位置伺服系統(tǒng)的要求
氣缸體曲軸孔止推面的深度控制是通過控制滑臺的移動來實現的,而滑臺移動的精確控制又取決于伺服缸的定位精度和重復定位精度,因此,為保證孔的深度的穩(wěn)定,對液壓位置伺服系統(tǒng)的定位精度提出了較高的要求。另外,止推面的加工要進行多次進給,每次進給深度是由伺服缸的位置進行控制的,為提高加工效率,要求伺服缸在每次切換位置時,要在盡量短的時間內達到穩(wěn)定狀態(tài)??傊?,加工精度對液壓位置伺服系統(tǒng)的要求是,具有較快動態(tài)響應的同時,要具有較高的穩(wěn)態(tài)精度。
(3)研制出的電液伺服系統(tǒng)控制原理
如圖K所示,液壓滑臺電液伺服系統(tǒng)主要由電液伺服閥2、液壓缸1、活塞桿帶動的滑臺、電位器4、步進電機、齒輪齒條機構5和比例放大器3等元件組成。當電位器的動觸頭處在中位時,觸頭上沒有電壓輸出;當它偏離這個位置時,就會輸出相應的電壓。電位器的動觸頭產生的微弱電壓,需經比例放大器放大后才可對電液伺服閥進行控制。動觸頭由步進電機帶動旋轉,步進電機的角位移和角速度由數字控制裝置發(fā)出的脈沖和脈沖頻率控制。齒條固定在滑臺上,電位器固定在齒輪上,所以當滑臺帶動齒輪轉動時,電位器同齒輪一起轉動,實現負反饋。
由數字控制裝置發(fā)出的一定數量的脈沖,使步進電機帶動電位器的動觸頭轉過一定的角度(順時針方向轉動),動觸頭偏離電位器的中位,產生微弱的電壓u1,經放大器放大成u2后輸入電液伺服閥的控制線圈,使伺服閥產生一定的開口量。這時壓力油經滑閥開口進入液壓缸的左腔,推動活塞連同工作臺一起向右移動,液壓缸右腔的油經伺服閥流回油箱。由于電位器齒輪和滑臺上的齒條相嚙合,滑臺向右移動時,電位器跟著做順時針方向轉動。當電位器轉過角θ0時,電位器的碳膜中位和動觸頭重合,動觸頭輸出電壓為零,電液伺服閥失去信號,閥口關閉,滑臺停止移動?;_移動的行程決定于脈沖的數量,速度決定于脈沖的頻率。當數字控制反向發(fā)出脈沖時,步進電機逆時針方向轉動,滑臺便向左移動。
(4)測試結果及結論
將研制的電液伺服系統(tǒng)裝備到所改造的HY32B型液壓滑臺上,經過測試證實,無論是在動作順序控制的可靠性、準確性方面,還是在液壓伺服缸的重復定位精度、動態(tài)特性方面,都達到或超過了設備原有的技術指標。
該電液伺服系統(tǒng)具有動態(tài)響應快、穩(wěn)態(tài)精度高的特點,并且結構簡單、調整方便。