精煉爐的維修_液壓系統(tǒng)的改造
HJ90/130t鋼包精煉爐是某公司的關(guān)鍵設(shè)備,早超過正常設(shè)備大修年限。公司要求三個月時間內(nèi)完成精煉爐的整體大修任務(wù)。液壓系統(tǒng)是HJ90/130t鋼包精煉爐的核心部分。
(1)大修前液壓系統(tǒng)存在的問題
在大修前的9年使用和運行過程中,已對原設(shè)計和使用中液壓系統(tǒng)存在的故障率高、維修不方便以及泄漏等問題和部位進行了改進,使其盡量滿足生產(chǎn)和工藝的要求,為了不影響正常生產(chǎn),還有不少問題沒有處理,有待在大修中解決。
①真空的主截止閥漏油嚴(yán)重,閘板經(jīng)常開、’關(guān)不到位,沒有到位指示;控制部分的二通插裝閥及閥體漏油嚴(yán)重,不易查找和處理,有時還與保溫蓋的升降有聯(lián)動現(xiàn)象。
②兩個皮囊式蓄能器已不起作用,其壓力不能補償泄漏,不能實現(xiàn)保壓、吸收壓力及緩和液壓沖擊力。
③部分壓力表失靈,原油位計因根部漏油而取消,已用絲堵封死。油箱的油位只能從油箱頂蓋處觀察,而且無最低油位報警裝置,無油溫顯示。
④回油溫度高。主液壓系統(tǒng)回油溫度達60℃左右,而控制電極升降用的電液伺服閥的工作溫度應(yīng)當(dāng)是(40±10)℃。原來的油冷卻器漏水。
⑤兩臺葉片泵運轉(zhuǎn)時噪聲大,油壓不穩(wěn)定,泵體溫度高。
⑥加熱蓋、真空蓋、保溫蓋及所有的液壓缸均漏油嚴(yán)重,尤其是控制部分的二通插裝閥和集成塊故障率極高,故障不易排查和處理,閥芯常被卡住。運轉(zhuǎn)時,三個蓋子的控制部分存在聯(lián)動現(xiàn)象。停爐時,由于自重,三個蓋子會自行下沉到最低點。電極松夾部分不靈活、不到位。
(2)解決的措施和方法
①真空主截止閥部分的改造
a.加大液壓缸直徑。內(nèi)徑由φ160mm增加到φ200mm,使其在正常的工作壓力5MPa下,理論最大推力為157kN。
b.液壓缸加裝限位裝置。在液壓缸的后部加一頂桿,與活塞相連。桿端裝碰頭,使其碰上固定的限位后停止運動,在主控室內(nèi)有指示燈顯示,以便操縱主截止閥的運動。
c.去掉插裝閥。將結(jié)構(gòu)煩瑣的二通插裝閥和集成塊部分全部取消,換成一個二位四通閥。二位四通閥的性能特點是當(dāng)執(zhí)行元件正反向運動時,其回油方式相同,不會使執(zhí)行元件在任一位置停止運動,因此,可避免發(fā)生開、關(guān)不到位的現(xiàn)象。且該閥結(jié)構(gòu)簡單、拆裝方便、維修容易、便于操作。更換后閥的體積減小,結(jié)合件少,杜絕了泄漏。因換向時間短,可避免串壓及與其他機構(gòu)聯(lián)動現(xiàn)象。
②清洗皮囊式蓄能器 兩個皮囊式蓄能器清洗后,分別打壓達到6MPa和2MPa,用于儲存能量和短暫供油。這種皮囊慣性小,反應(yīng)快,維護方便,空氣與油隔離,油不易老化。
③更換壓力表 更換所有壓力表,并在表前加開關(guān),平時關(guān)閉,用時打開,可延長壓力表的使用壽命?;謴?fù)油位計,并在油箱上加裝液位信號傳感器??稍谥骺厥覂?nèi)顯示油位,并有最低油位報警功能。
④更換葉片泵 將兩臺單級葉片泵更新。新泵易于實現(xiàn)變量和變向,有利于節(jié)約輸入功率,且結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、運動平穩(wěn)、脈動及噪聲較小。
⑤更換插裝閥 將用于控制加熱蓋、真空蓋、保溫蓋升降的三套二通插裝閥及集成塊部分取消,改成三個三位四通換向閥。三位四通閥的性能特點是在中間位置時,各油口全部關(guān)閉,油不流動,系統(tǒng)保持壓力,液壓缸封閉緊鎖,泵不卸荷;執(zhí)行機構(gòu)左右運動時,回油方式相同.能使執(zhí)行元件在任何位置停止。這種閥反應(yīng)速度快,從靜止到啟動較平穩(wěn),無沖擊;換向過程中位置準(zhǔn)確,基本上無泄漏;可靠性好,便于操作。
對于三相電極松夾裝置的控制部分,將原來的四個二通插裝閥及閥座全部取消,換成三個二位四通換向閥。其性能特點與控制主截止閥運動的二位四通換向閥相同,能保證φ400mm的電極夾緊或松開。
(3)運行中的注意事項
①密封 密封是保證液壓系統(tǒng)正常工作的前提。系統(tǒng)出現(xiàn)泄漏的主要原因有:運動副加工精度低,配合間隙變化范圍過寬;閥芯和閥座間因磨損而配合不緊密;泵中彈簧剛度的差異和動作不同步;系統(tǒng)中各元件、輔件結(jié)合面的靜密封質(zhì)量不高,性能標(biāo)準(zhǔn)降低,液壓缸與活塞相對運動表面的密封各生產(chǎn)廠自行設(shè)計,缺乏可靠性試驗。
對照以上原因,在大修中采取的措施有:液壓缸用雙重尼龍骨架Y形耐磨密封圈、標(biāo)準(zhǔn)件;使用簡單實用的控制元件;提高整個系統(tǒng)的安裝質(zhì)量等。大修前每周要加一桶油,大修后45天才加一桶,大大減少了泄漏。
②油液清潔度 液壓系統(tǒng)出現(xiàn)的各類故障中70%以上與液壓油的污染有關(guān)。因此,全面提高清潔度是液壓設(shè)備現(xiàn)場管理的一項重要工作。密封不嚴(yán)、維修中不注意清潔等,均可能使外界污染物進入系統(tǒng)。這將使控制油口、節(jié)流口、阻尼孔及管路面積減小甚至被堵死,造成能量損失加劇,引起系統(tǒng)過熱。
因此,使用前先用和好的面團將油箱內(nèi)的污物粘凈。在使用中,首先把好油液的入口關(guān),每次加油前對油質(zhì)先進行檢查和化驗;其次是定期檢查和清洗油箱的磁性過濾網(wǎng)、出口過濾芯及加油車過濾芯;第三是經(jīng)常檢查油質(zhì)、油位、油溫及有無泄漏點,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
③油溫 把油溫控制在合理的范圍之內(nèi),對保持液壓系統(tǒng)良好的工作性能具有不可低估的作用。在大修中,將原有的油冷卻器報廢,制作了兩臺較大的油冷卻器,選用合格的元件加強散熱。并改通軟化水或生活水,防止臟物堵塞現(xiàn)象和水銹水垢的產(chǎn)生。
該設(shè)備的液壓系統(tǒng)在大修中改造后,再未因液壓站問題而出現(xiàn)事故,還降低了故障率,簡化了操作程序,方便了維修,減少了泄漏。